近日,电铅作业区针对因老设备的改进与调整,导致的部分极板出现了断路现象,影响着析出铅产量的问题,仔细查找原因,采取有效措施妥善解决,为电铅生产提供有力保障。
作业区管理人员深入现场,与职工一道研究并整改此现象的发生。为了减少断路现象发生,保证载体的通电效果,该作业区先从洗棒工作抓起,确保铜棒的导电效果。在洗棒的过程中,他们责令班长加强监督,并采用下道工序监督上道工序的方法,发现问题及时调整,从源头上避免铜棒污染。在装槽过程中,要求班长检查各导体的连接部位,边检查边处理,避免发生接触不良现象,并且采取各岗位之间互相监督共同促进的方式,从根本上提高各设备的导电性。在排查短路工作中,该作业区新增了手摸为辅的检查断路方式,先用感应器进行一遍短路排查,然后再对可疑的极板采用手摸的方式逐一排查,通过真实的温度差进行辨别,最大程度上减少断路现象的发生。通过采取的以上两种方式,作业区的短路、断路现象明显降低,析出铅产量节节攀升。
作业区持续贯彻公司降本增效的发展理念,在生产实践中摸索,加大精细管理力度,有效促进了电铅的产量提升,进一步提高了职工操作安全性,减小职工的劳动强度,为完成公司全年目标任务贡献力量。